
柴达木盆地的风沙渐收,在青海油田采油二厂扎哈泉运维中心集油撬旁,巡检人员王润豪像往常一样查看排污管线运行情况。不同的是,如今他不再像过去那样,排污后眼巴巴地盼着泵车赶来扫线。
“以前每次排污,心里总像悬着一块石头。”王润豪说,自从站上实施了管线吹扫小改造,这块石头终于落了地。“现在不到五分钟就能完成扫线,一年还能省下好几万元。”这一改变,源于技术员祝儒辉与班组员工的一次头脑风暴。
扎哈泉运维中心下辖3座集油撬、1座增压撬,撬站内分离器的规范排污,是保障生产平稳运行的关键环节。按照生产规程,每周每座集油撬分离器需完成至少2次排污作业,同时要对混合腔与油腔彻底清污,确保设备无积垢、管线无堵塞。
然而在实际生产中,尤其是冬季严寒天气里,排污后的扫线环节成为困扰一线的老大难。排污管线不长,但残留介质在低温下冻结得特别快。祝儒辉回忆,以前每次排污结束,管道里还会存留一部分液体,零下二十几摄氏度的气温下,短短几十分钟就可能冻成冰堵。一旦发生冻堵,轻则阻滞集输流程,重则引发设备故障甚至非计划停产。
以往只能靠调度泵车赶来现场扫通管线。一趟下来两三个小时过去,泵车在戈壁滩上往返,冬季路滑、能见度低,不仅存在潜在的安全风险,而且一年下来的泵车运输费用也是一笔不小的开支。
“岗位员工最明白现场症结,他们的实操经验就是创新的源头活水。”祝儒辉多次利用班后会时间,与巡检人员分析泵车扫线的弊端。讨论中,有人提出一个大胆的想法:站上本身就有气体资源,能不能就地取材,利用气体压力替代泵车扫线?
面对疑问,祝儒辉翻阅技术资料,反复测算气体压力、管线规格,绘制改造方案图纸,带领大家多次模拟试验,他前后试验了十几次,终于摸索出可行参数。
经过反复论证和调试,一套全新的管线吹扫改造方案正式成型:从加热炉气区引出一条DN25气管线,连接至加热炉与分离器共用的排污管线,利用加热炉气区约0.2兆帕的自身气体压力,在每次排污后对整条管线进行全方位吹扫,从根源上杜绝冻堵。祝儒辉介绍,现在排污后只需启闭相关阀门,不到5分钟就能完成扫线,比过去节省近2个小时,效率大幅提升,员工再也不用在寒冬里眼巴巴等泵车。
经济账同样可观。扎哈泉运维中心每周至少需要泵车扫线2到3次,冬季频次更高。改造后每年可节省泵车运输费用约7.2万元。泵车退出后,戈壁滩上往返和现场高压作业风险一并消除,排污作业实现了安全、高效、便捷的三重升级。
从“苦等泵车”到“一键吹扫”,从耗时费力到五分钟搞定。在扎哈泉运维中心,这样的微创新并非个例。今年以来,该中心围绕降本增效、安全生产持续开展群众性创新活动,鼓励一线员工立足岗位发现问题、提出方案、动手解决。这些看似不起眼的小改造,正在汇聚成推动油田高质量发展的强劲动能。
(来源:青海日报)