截至3月28日,中国石油青海油田公司在涩北气田优选2口气井开展的高效破胶体系先导性试验已连续稳定生产270天,单井日产气量稳定在0.7万立方米,施工成功率达100%。此举有效破解了涩北气田开发中后期面临的技术瓶颈,助力气田稳产上产、提质增效。
涩北气田是目前国内海拔最高、环境最恶劣的产气区,也是青甘藏三省区主要气源地,已实现连续15年稳产天然气50亿立方米,累计产量突破1000亿立方米。作为典型的第四系生物成因疏松砂岩气藏,该气田进入开发中后期后,地层呈现低压、低温特征,加之“砂细如泥、水砂共舞”的地质特性,给压裂防砂施工带来挑战。
压裂技术是油气开采中提高采收率的关键手段,水基压裂液的破胶效果直接决定返排效率。针对涩北气田低温环境下常规破胶剂性能下降、破胶不彻底等问题,青海油田组建专项攻关团队,以胍胶携砂液为研究重点,系统开展低温破胶剂筛选评价实验,模拟地层环境测定黏度变化、破胶速度等关键指标。经大量室内实验验证,最终优选出耐盐15万ppm、耐温30摄氏度的高效破胶体系,有效解决低温条件下破胶不彻底、返排困难的核心问题,填补了涩北气田低温破胶技术空白。
(来源:青海日报)